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- 電子器件廢氣VOCS處理設(shè)備rto
- 發(fā)布日期:2020年07月15日 點(diǎn)擊次數(shù):74 所屬分類:行業(yè)資訊
電子器件及包裝印刷等制造行業(yè)中絲網(wǎng)印刷機(jī)造成的濃度較高的揮發(fā)物工業(yè)廢氣(VOCs)濃度值較高,一部分造成濃度較高的揮發(fā)物工業(yè)廢氣(VOCs)的公司,因?yàn)榕盼劭偖a(chǎn)量限定,采用單一的焚燒處理加工工藝并不可以做到排污總產(chǎn)量限制值的規(guī)定,必須采用組成加工工藝開展整治。詳細(xì)說明了轉(zhuǎn)盤式RTO(旋轉(zhuǎn)式蓄熱式焚燒爐)+CO(催化燃燒爐)的加工工藝基本原理以及整治實(shí)際效果。檢測(cè)結(jié)果顯示,采用轉(zhuǎn)盤式RTO+CO對(duì)濃度較高的有機(jī)廢氣達(dá)到99.9%之上的凈化高效率。
1有機(jī)廢氣基本主要參數(shù)及整治規(guī)定
某電子器件公司6條絲網(wǎng)印刷機(jī)加工過程中,應(yīng)用很多的溶劑,在絲網(wǎng)印刷機(jī)頭及烘干箱段造成濃度較高的工業(yè)廢氣,有機(jī)廢氣基本主要參數(shù)如表1所顯示。
因?yàn)樵撾娮悠骷臼墉h(huán)評(píng)批復(fù)的排污總產(chǎn)量限制值,除必須做到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外,還需復(fù)合型年排污小于3.6t的總產(chǎn)量排污規(guī)定,依據(jù)需求量及排污總產(chǎn)量限制值測(cè)算,凈化系統(tǒng)軟件所需凈化高效率應(yīng)超過99.86%;依據(jù)需求量相匹配的有機(jī)廢氣濃度值為3982mg/m3;依據(jù)排污總產(chǎn)量限制值排氣管濃度值需低于5.56mg/m3。
2廢氣處理加工工藝基本原理
2.1整治系統(tǒng)軟件生產(chǎn)流程
該公司有機(jī)廢氣排風(fēng)量大,濃度值高,凈化高效率需做到99.9%,才可以做到環(huán)評(píng)批復(fù)的排污總產(chǎn)量限制值。采用單一的焚燒處理加工工藝并不可以做到排污總產(chǎn)量限制值的規(guī)定,必須采用組成加工工藝開展整治。轉(zhuǎn)盤式RTO整治工業(yè)廢氣,在焚燒處理溫度做到800℃之上,凈化高效率達(dá)到99%之上[1],CO在做到金屬催化劑操作溫度下,凈化高效率達(dá)到95%之上[2]。此類廢氣處理加工工藝,可采用轉(zhuǎn)盤式RTO+CO加工工藝開展整治,RTO凈化高效率>99%,CO設(shè)計(jì)方案凈化高效率>92%,總凈化高效率達(dá)到99.9%,做到排污總產(chǎn)量限制值規(guī)定下的>99.86%的凈化高效率規(guī)定。系統(tǒng)軟件運(yùn)作時(shí),根據(jù)通風(fēng)機(jī)將廢氣送進(jìn)RTO開展凈化99%之上的VOCs,RTO凈化后根據(jù)CO熱交換器加熱,再同RTO爐內(nèi)取熱混和做到CO金屬催化劑的操作溫度,進(jìn)一步凈化92%之上的VOCs,做到設(shè)計(jì)方案規(guī)定;CO凈化后的廢氣, *先根據(jù)CO熱交換器將進(jìn)氣口開展加熱[3],傳熱后的廢氣可再度熱回收利用用以加溫新鮮風(fēng)供生產(chǎn)車間烘干箱應(yīng)用,減溫后的廢氣根據(jù)排煙風(fēng)機(jī)送至煙筒達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。整治系統(tǒng)軟件生產(chǎn)流程如圖所示1所顯示。
2.2機(jī)器設(shè)備及運(yùn)作主要參數(shù)
2.2.1轉(zhuǎn)盤式RTO
轉(zhuǎn)盤式RTO由上室體(儲(chǔ)熱層、爐內(nèi)RTO)及下室體(旋轉(zhuǎn)閥)構(gòu)成,實(shí)際如圖2和圖3所顯示,RTO運(yùn)作主要參數(shù)見表2。RTO采用左右室體構(gòu)造,氣密封性方式,可避免 泄漏造成,確保長期性運(yùn)作可靠性。
2.2.2CO
經(jīng)RTO解決的廢氣,濃度值低,低于100mg/m3,可采用適用較低濃度的的低氫氧化物金屬催化劑開展整治,相對(duì)性于濃度較高的有機(jī)廢氣用的貴重金屬金屬催化劑操作溫度低[4],可節(jié)省耗能(見圖16)。金屬催化劑構(gòu)造存有多種多樣形狀(見圖5),采用顆粒金屬催化劑可提升汽體與金屬催化劑的觸碰,對(duì)于較低濃度的有機(jī)廢氣平穩(wěn)凈化高效率。本系統(tǒng)軟件采用超低溫氫氧化物顆粒金屬催化劑,操作溫度在220℃之上時(shí),凈化高效率達(dá)到92%之上。CO運(yùn)作主要參數(shù)如表3所顯示。
2.3系統(tǒng)熱力循環(huán)剖析及余熱回收回用
整治系統(tǒng)軟件溫度流程表如圖所示6所顯示,CO經(jīng)CO熱交換器出入口與有機(jī)廢氣總進(jìn)口升溫為75℃,輻射熱損害約10℃,系統(tǒng)軟件整體升溫要求為85℃。有機(jī)廢氣濃度值3982mg/m3,依據(jù)有機(jī)廢氣不一樣成份發(fā)熱量如表4所顯示,有機(jī)廢氣相匹配發(fā)熱量發(fā)熱量為1.379×1010J/m3,可造成廢平均氣溫升約為88.6℃,可考慮系統(tǒng)軟件運(yùn)作需要的發(fā)熱量要求,系統(tǒng)軟件加熱完畢且一切正常生產(chǎn)制造運(yùn)作時(shí),不用耗費(fèi)附加的燃?xì)?。另外CO廢氣155℃,可用以余熱回收回用以生產(chǎn)車間烘干箱,將90000M3/h可升溫40℃,相當(dāng)于約128米3/h燃?xì)庠斐傻陌l(fā)熱量,燃?xì)獍?.6元/m3計(jì),節(jié)省天然氣成本費(fèi)約221萬余元/年,在解決有機(jī)廢氣合格的另外,造成很大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展高效率。
3整治實(shí)際效果
檢驗(yàn)結(jié)果如表5所顯示。
依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,有機(jī)廢氣進(jìn)口均值濃度值3992.8mg/m3,RTO解決出入口均值濃度值37.8米g/m3,CO解決出入口2.3Mg/m3,RTO凈化高效率99.1%,CO凈化高效率93.9%,系統(tǒng)軟件總凈化高效率>99.9%。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,系統(tǒng)軟件總體做到了解決規(guī)定,獲得了優(yōu)良的實(shí)際效果。
4結(jié)束語
濃度較高的有機(jī)廢氣中,對(duì)總產(chǎn)量限制值或排污有機(jī)廢氣濃度值較高如絲網(wǎng)印刷機(jī)、化工廠、制藥業(yè)等制造行業(yè)的有機(jī)廢氣,只靠單極RTO不能滿足排污限制值或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,若采用新風(fēng)系統(tǒng)稀釋液進(jìn)口濃度值后采用RTO解決來合格,RTO項(xiàng)目投資成本費(fèi)將提升并無經(jīng)濟(jì)收益,另外總消耗量仍未降低,不具備生態(tài)效益。而因?yàn)橛袡C(jī)廢氣濃度值高,發(fā)熱量有充裕,采用RTO+CO加工工藝是提升凈化高效率,另外減少總產(chǎn)量排污的合理對(duì)策,另外具有余熱回收回收利用的經(jīng)濟(jì)發(fā)展高效率,一舉兩得,有不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)效益。
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